波纹管低温液位阀门填料漏故障案例
2025-03-12 08:23:02
科威
波纹管低温液位阀门填料漏故障案例
一、事故基本信息
1.故障类型明确:阀门填料泄漏,影响生产安全与效率。
2.控制对象重要:C-3102液位控制,关平生产流程稳定
二、故障现象与安全措施
1.现象直观呈现:控制室信号输出后阀门无动作,现场出现泄漏。
2.安全措施到位:作业票证规范流程,手动切换保障生产防爆工具确保安全,双人监护降低风险。
3.安全意训强调:严格遵守安全规程,预防事故扩大化。
三、故障原因分析
1.液位计排查:导压管堵塞或气泡影响信号传输,变送器故障导致数据失真。
2.阀门检查关键:信号回路短路或断路,定位器故障影响执行,阀体卡死阻碍动作。
3.工艺因素复杂:介质气夹液影响流动,压力波动冲击阀门结构。
四、故障处理过程
现场检查与初步判断
1.现场观察细致:阀门结冰处理后动作仍异常,定位器故障是关键。
2.临时措施得当:临时更换校验件恢复动作,为后续校验争取时间。
3.经验总结重要:现场检查需全面,初步判断要准确。
五、定位器损坏原因
1.敦训吸取深刻:定期检查填料和波纹管,预防定位器损坏。
2.间接因素复杂:波纹管变形影响密封,阀杆冲剧磨损加剧泄漏。
3.直接原因明确:填料泄漏导致低温结冰,定位器过载损坏。
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